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精品鐵礦選礦廠提鐵降硅技術(shù)改造

時間:2014-06-20 10:36:55

作者:世邦機器

2000年全年精礦品位達(dá)到63.42%,金屬回收率76.75%。但由于豎爐焙燒人爐礦石粒度偏大,粒級過寬,造成礦石還原不均勻,直接影響磁選流程指標(biāo),特別是連續(xù)磨礦流程更易造成金屬流失。繼續(xù)采用能耗高的焙燒磁選工藝進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)效益低下,進(jìn)行技術(shù)改造,取消焙燒工藝勢在必行。

選礦廠在提鐵降硅新一輪的技術(shù)改造中,在工業(yè)試驗的基礎(chǔ)上,采用階段磨礦、粗細(xì)分癬重選一磁選一陰離子反浮選聯(lián)合工藝流程,對一癬二選車間進(jìn)行了技術(shù)改造,于2001年4月至11月完成,總投資9800萬元。鐵礦設(shè)備用于錳礦的采礦,其中用到較多的要數(shù)鐵礦破碎機鐵礦粉碎機了。2002年在原礦品位29.62%的情況下,取得了鐵精礦品位67.00%、回收率79.56%的指標(biāo);2003年在原礦品位29.27%的情況下,創(chuàng)造了鐵精礦品位67.67%、尾礦晶位11.99%、回收率83.32%的指標(biāo)。

該企業(yè)由一個年虧損4 Ooo多萬元發(fā)展成為上繳利潤4.O億元的創(chuàng)利大戶。經(jīng)推算,由于選礦廠鐵精礦品位提高和二氧化硅下降,每年可為鞍鋼煉鐵降低焦比和提高高爐利用系數(shù)帶來1.2億元效益。目前,選礦廠已形成年處理原礦量960萬t,年產(chǎn)鐵精礦315萬t規(guī)模,成為我國特大型節(jié)約型、環(huán)保型選礦J。

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