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時(shí)間:2014-05-30 11:57:30
作者:世邦機(jī)器
在脫硫石膏粉生產(chǎn)線,脫硫石膏生產(chǎn)工藝中摻加HC、SM減水劑提高了脫硫石膏的減水率,當(dāng)其摻加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.3%時(shí),減水率分別為9.09%、10.61%,但是隨摻量的增加,減水率的提高不再顯著;當(dāng)摻量低于O.5%時(shí),SM減水率高于HC,過(guò)量摻加,SM減水劑效果不穩(wěn)定導(dǎo)致其減水率低于HC。
HC減水劑的加入延長(zhǎng)了脫硫石膏的初凝、終凝時(shí)間,而SM減水劑的摻入只延長(zhǎng)了初凝時(shí)間,且低于摻加HC的初凝時(shí)間,加快終凝速度。
摻加HC減水劑導(dǎo)致石膏砌塊的抗折、抗壓強(qiáng)度的降低,而SM減水劑的加入雖大幅度降低抗折強(qiáng)度,但是抗壓強(qiáng)度得到提高;減水劑的摻入導(dǎo)致石膏砌塊質(zhì)量增加,摻加SM減水劑砌塊質(zhì)量顯著高于HC砌塊,但其軟化系數(shù)低于HC砌塊。當(dāng)摻量為0.3%時(shí),SM、HC砌塊抗折軟化系數(shù)均達(dá)到非常大值為0.63和0.41。
脫硫石膏砌塊減重研究:根據(jù)中華人民共和國(guó)建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JC/T698.1 998)t691,石膏實(shí)心砌塊表觀密度應(yīng)不大于1000kg/m3,即4×4x16(cm)砌塊質(zhì)量應(yīng)不超過(guò)2569,為此實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)研究了混合材及外加劑對(duì)脫硫石膏砌塊性能的影響,采用混合材為:稻草秸稈、鋸末及刨花,外加劑為十二烷基苯磺酸鈉、聚丙烯酰胺,分析其對(duì)砌塊質(zhì)量及強(qiáng)度的影響。
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破碎機(jī)磨粉機(jī)制砂機(jī)洗砂機(jī)振動(dòng)篩移動(dòng)破碎站顎式破碎機(jī)圓錐式破碎機(jī)雷蒙磨粉機(jī)河卵石制砂機(jī)振動(dòng)給料機(jī)皮帶機(jī)
從收塵器排出的廢氣溫度約150℃,循環(huán)返回?zé)犸L(fēng)爐系統(tǒng)利用余熱。煅燒磨系統(tǒng)裝有熱感應(yīng)器,生石膏喂人磨的速度,根據(jù)感應(yīng)器的溫度而自動(dòng)調(diào)節(jié)。
在脫硫石膏粉生產(chǎn)線,脫硫石膏生產(chǎn)工藝中,用脫硫石膏制備的建筑石膏,作為原料可廣泛用于紙面石膏板、石膏砌塊、石膏天花板和粉刷石膏等年石膏制品的生產(chǎn)。
發(fā)達(dá)國(guó)家在脫硫石膏資源化利用過(guò)程中投入了大量研究,并由此開(kāi)發(fā)新技術(shù)和新工藝。我國(guó)石膏建材行業(yè)只有幾十年的歷史,設(shè)備和工藝落后,缺乏對(duì)含水粉狀脫硫石膏進(jìn)行干燥及高溫煅燒的設(shè)備,無(wú)法對(duì)脫硫石膏進(jìn)行深加工和應(yīng)用。
溶液的過(guò)飽和度、溫度、粒徑和外界雜質(zhì)的吸附與晶格取代。在其它條件一定的情況下,過(guò)飽和溶液中CaS04?2H20晶體的成核時(shí)間取決于溶液中初始鈣離子濃度,即取決于溶液的起始過(guò)飽和度。
隨著脫硫半水石膏摻量的減少,水泥摻量的增大,脫硫石膏基膠凝材料抗壓強(qiáng)度,軟化系數(shù)和吸水率都有明顯的變化。
脫硫石膏的熱處理過(guò)程決定了產(chǎn)生的半水石膏型態(tài)及含量,進(jìn)而會(huì)影響半水石膏的活性。熱處理參數(shù)主要包括煅燒溫度和煅燒時(shí)間,煅燒溫度的高低決定了二水石膏向半水石膏轉(zhuǎn)化的反應(yīng)速度,而煅燒時(shí)間決定了轉(zhuǎn)化率。
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