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時(shí)間:2014-06-19 09:40:13
作者:世邦機(jī)器
(a)生球爆裂得到解決。通過(guò)鏈篦機(jī)三室五段式的改造,鼓風(fēng)干燥制度的優(yōu)化,鏈篦機(jī)溫度分布梯度的優(yōu)化配晉.錛篦機(jī)系統(tǒng)的熱工參數(shù)活府了鈉化皂十的特性。通主寸對(duì)鏈篦機(jī)牛球干燥狀況取樣觀察和分析機(jī)頭取樣觀察,基本無(wú)干球爆裂現(xiàn)象。
(b)回轉(zhuǎn)窯結(jié)圈與結(jié)塊得到控制。隨著鏈篦機(jī)生球爆裂問(wèn)題逐步解決,通過(guò)實(shí)施低溫均勻焙燒,解決了回轉(zhuǎn)窯內(nèi)結(jié)圈與結(jié)塊問(wèn)題?;剞D(zhuǎn)窯窯況連續(xù)穩(wěn)定順行,未發(fā)生回轉(zhuǎn)窯內(nèi)結(jié)圈和明顯結(jié)塊問(wèn)題,窯內(nèi)高溫帶僅有一層150~200 mm厚度的窯皮,此厚度的窯皮對(duì)保護(hù)高溫區(qū)耐火材料非常有利。
(c)設(shè)備運(yùn)行周期延長(zhǎng)、臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高。自2005年1月份開(kāi)始,主體設(shè)備運(yùn)行周期從2004年的1.0~1.3個(gè)月延長(zhǎng)到2005年的3個(gè)月;2006年以來(lái)設(shè)備運(yùn)行周期繼續(xù)延長(zhǎng),達(dá)到連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行4~6個(gè)月。主體設(shè)備日歷作業(yè)率持續(xù)提高,2004年為75.59%,2005年、2006年、2007年上半年分別為83.69%、89.73%和91.73%。鐵礦生產(chǎn)線上要求比較嚴(yán)格,并且鐵礦生產(chǎn)線上有著一套很精細(xì)的生產(chǎn)工藝流程。在設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量大幅度提高,2004年至2007年上半年逐年分別達(dá)至11226.32∥(臺(tái)?h)、258.29 t/(臺(tái)?h)、267.48 t/(臺(tái)?h)及280.07t/(臺(tái)?h)。
(d)產(chǎn)品質(zhì)量全面提高。通過(guò)對(duì)鏈篦機(jī)一回轉(zhuǎn)窯熱工制度的整體優(yōu)化,使生球干燥、預(yù)熱效果得到改善,基本解決了生球爆裂問(wèn)題,干球強(qiáng)度提高,F(xiàn)eO含量降低;成品球抗壓強(qiáng)度提高,F(xiàn)eO含量降低。2005年、2006年和2007年鏈篦機(jī)干球強(qiáng)度分別達(dá)到456 N/個(gè)、597.3 N/個(gè)和700.2N/個(gè),比2004年的38 1 N/個(gè)分別提高75.3 N/個(gè)、216.3 N/個(gè)和319.2N/個(gè);FeO含量分別為7.47%、5.63%和3.59%,比2004年的14.05%分別降低6.58個(gè)百分點(diǎn)、8.42個(gè)百分點(diǎn)和10.46個(gè)百分點(diǎn);干球強(qiáng)度的提高和生球爆裂的減少,為回轉(zhuǎn)窯均勻焙燒創(chuàng)造了條件,提高了最終產(chǎn)品質(zhì)量。2005年、2006年和2007年成品球團(tuán)礦抗壓強(qiáng)度分別達(dá)到2 297 N/個(gè)、2 414 N/個(gè)和2507 N/個(gè),與2004年的2 143 N/個(gè)相比,分別提高154 N/個(gè)、271 N/個(gè)和364N/個(gè);2004年、2005年、2006年和2007年上半年成品球團(tuán)FeO含量分別為0.51%、0.62%、0.33%和0.30%,有一定幅度的改善。
(e)工序能耗降低。鏈篦機(jī)一回轉(zhuǎn)窯熱工制度優(yōu)化,使整個(gè)系統(tǒng)溫度分布更加合理,特別是低溫均勻焙燒技術(shù)的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了球團(tuán)生產(chǎn)的低能耗目標(biāo),尤其是燃煤消耗大幅度降低;另外是臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高也使噸球電耗大幅度降低,所以使整個(gè)球團(tuán)生產(chǎn)工序能耗呈明顯下降。2004年、2005年、2006年及2007年上半年逐年工序能耗(標(biāo)煤耗量)為38.03 kg/t、27.28 kg/t、19.23 kg/t和18.03 kg/t,取得了明顯的節(jié)能效果。
通過(guò)對(duì)鏈篦機(jī)一回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)技術(shù)改造和參數(shù)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了球團(tuán)生產(chǎn)的長(zhǎng)周期穩(wěn)定順行,主體設(shè)備作業(yè)率逐步達(dá)到90%以上,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到280 t以上,工序能耗(標(biāo)煤耗量)降低到18 k∥t水平,與改造前相比,實(shí)逐步達(dá)到90%以上,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到280 t以上,工序能耗(標(biāo)煤耗量)降低到18 k∥t水平,與改造前相比,實(shí)現(xiàn)年經(jīng)濟(jì)效益l 000萬(wàn)元以上。
-END-
破碎機(jī)磨粉機(jī)制砂機(jī)洗砂機(jī)振動(dòng)篩移動(dòng)破碎站顎式破碎機(jī)圓錐式破碎機(jī)雷蒙磨粉機(jī)河卵石制砂機(jī)振動(dòng)給料機(jī)皮帶機(jī)
設(shè)計(jì)圖紙包括工藝流程圖(必要時(shí)增加原則流程圖)、選礦廠數(shù)質(zhì)量流程圖、礦漿流程圖、取樣及檢查流程圖(工藝流程簡(jiǎn)單時(shí),可與工藝流程圖合并)、設(shè)備形象聯(lián)系圖、工藝建筑物聯(lián)系圖、選礦廠主要廠房設(shè)備配置圖等。全部圖紙應(yīng)符合選礦廠設(shè)計(jì)制圖規(guī)范。
用大筒徑磁選機(jī)替代了脫水槽,完善了選別工藝,尾礦中磁性礦物流失明顯減少,導(dǎo)致尾礦再選車間大筒徑磁選機(jī)選尾效果明顯下降,目前尾礦再選車間的磁性鐵回收率僅有40%左右,需要一種新型高效的尾礦再選設(shè)備用于選尾流程,提高磁性鐵回收率,增加精礦產(chǎn)量。
采空區(qū)充填尾礦是直接利用尾礦的較有效途徑之一。用尾礦作充填料,其充填費(fèi)用較低,僅為碎石水力充填費(fèi)的1/2~1/10。
三是將粗泡沫由給入48濃密機(jī)消泡改為給入零米泡沫泵,用2臺(tái)ZJ一100泵將泡沫給入西1050 mm×2400 mm弱磁選機(jī)與經(jīng)過(guò)工業(yè)試驗(yàn)、流程調(diào)試及整改措施,完善技術(shù)$譚改造后的工藝流程。
谷首峪鐵礦獷石為微細(xì)粒嵌布的貧磁鐵礦,全鐵品位為31.90%,96.14%的鐵分布在磁鐵礦中,還有一部分以菱鐵礦、硅酸鐵和假象、半假象赤鐵礦形式存在。
隨著選礦技術(shù)的不斷進(jìn)步,地質(zhì)、選礦、冶金學(xué)科相互交叉,為我國(guó)難選資源的開(kāi)發(fā)利用提供了有力的技術(shù)保障。近幾年來(lái),國(guó)內(nèi)許多研究機(jī)構(gòu)和高校都對(duì)鮞狀赤鐵礦等難選鐵礦石進(jìn)行了深入的研究。
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